日照车桥厂自制AG14主减壳投产

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近日,日照车桥厂AG14主减壳实现自制,填补了加工中心夹具自制空白,降低了生产成本,提高了汽车后桥零部件质量。目前该主减壳已装配后桥200架。 据负责人介绍,外协AG14主减壳质量不稳定,严重影响到AG14汽车后桥总成的整体质量。为改变这一生产瓶颈,日照车桥厂决定利用柔性箱体加工线停机时间较长,利用设备自制AG14主减壳。AG14主减壳自制工装有铣面钻孔夹...

安旭公司顺利通过ISO/TS16949质量管理体系认证

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  12月6日,法国标准协会艾法诺集团——贝尔国际认证机构上海分公司审核组一行来五征,对安旭公司ISO/TS16949质量管理体系进行现场审核。经过全面审核,审核组对安旭公司质量管理体系整体运作情况给予高度评价,一致认为公司各项管理符合ISO/TS16949:2009标准要求,准予通过认证。 ISO/TS16949:2009认证被誉为R...

冬日“暖流”来自车辆厂

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  12月30日,冒着凛冽的北风,车辆厂领导专门来到七宝山镇窑头村王武超家,送去了全厂职工捐助的26000元钱。 王武超是五征车辆厂装配一车间的一名员工。自1995年进厂以来,王武超兢兢业业,不怕苦、不怕累,得到了领导、同事的一致好评,被评为技术能手、职工代表。王武超家境贫困,妻子待业在家,生有双胞胎儿子,王武超的工资成为这个家庭唯一的经济来...

五征板簧产品出口形势喜人

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  近日,五征安旭公司又接到来自美国和澳大利亚的10节集装箱约3万余架板簧订单。据统计,今年共出口板簧产品约40万架,创外汇300多万美元。 面对产销两旺的好形势,安旭公司制定了既要保证产品质量,又要按时完成生产计划的工作目标。一方面,由于国外经销商对板簧产品的技术要求高,精度定位严格,安旭技术人员根据货单要求,反复试验,专门制作了高标准的模...

农业装备公司理顺工艺提高效率

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  近日,农业装备公司技术部门调整了“澳力”拖拉机后桥动力输出操纵手柄安装工序,由原来的后桥车间安装调整到总装车间装配,去掉了手柄喷漆前防护工序,提高了生产效率。 据车间负责人介绍,过去,“澳力”拖拉机后桥上的动力输出操纵手柄由后桥车间装配,在喷漆过程中经常出现手柄粘漆现象,后桥车间需要安排专人...

安旭公司不断扩能 致力提升零部件制造能力

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  近日,安旭公司厂房建设、生产线改造等扩能项目开展地如火如荼,积极探索重点零部件的工艺,试制自制工作,不断提升加工水平,解决了生产规模逐步扩大与原有厂房无法满足发展需求之间的矛盾。 首先对全浮半轴类零件花键部锻造工艺进行改进,不但提高花键部分强度寿命,减少杆部加工余量,降低零件成本,以现材料价计算,每年可节约成本350余万元。 新建车间,...

车桥厂小改小革结硕果

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  车桥厂始终坚持以“提高效率,提升水平,降低成本”为主题,充分激发员工的创造力,不断开展小改小革及技术创新活动,取得了良好效果。 据悉,随着生产旺季的到来,车桥厂小件车间所需生产的产品品种越来越多,数量也越来越大,尤其是最近又新增了由外协转自制的30多个品种,使得生产任务越来越重,提高生产效率迫在眉睫。 牵引钩是需...

汽车二厂总装车间实行班组质量考核见实效

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  11月份以来,汽车二厂总装车间结合车间实际,采取制定并实施了班组周质量考核制度,对低于不合格产品指数的班组进行奖励、对超出指数的班组进行警告等措施,进一步提高产品质量。 活动中,各班组根据考核细则要求,围绕质量考核目标迅速展开工作,强调、宣传产品质量的重要性,要求员工严格按照工艺要求装配零部件,打破以往的“被管”质...

汽车一厂凝心聚力促生产

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  自7月份以来,五征汽车就出现了产销两旺的喜人局面。11月份平均日产汽车达到170辆。为满足日益增长的市场需求,汽车一厂提高职工操作能力、优化工艺流程、加大检查力度,确保计划按时保质保量完成。 公司在加班加点搞生产的同时,认真组织员工学习汽车、机械设计等相关知识,让职工掌握先进的生产工艺知识。针对关键工序、重点工位,对车间操作工进行现场培训...

车身厂冲压中心改工艺提效率成效显著

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  为满足旺季生产需要,积极响应公司节能降耗号召,车身厂冲压车间从细微之处入手,不断进行工艺改进,取得显著成效。 传统的冲压生产线是人工上、下料,不仅费时费力,还容易造成板料碰伤、刮伤,板料割伤工人的情况也时有发生。为改变这种状况,冲压中心与技术装备部联合整改闲置的机械手,将其由只能抓取平板料更改为可抓取有凹凸面的部分工件。通过整改,闲置的机...